2023年底,,在某用戶卷煙廠的卷包車間中,某型號包裝機組正以每分鐘600包的速度高速運行,,鏗鏘的節(jié)奏宛如行進間的儀仗隊,。然而,這井然有序的節(jié)奏卻出現(xiàn)了“不和諧”的音符——另一型號硬條包裝機因煙包供料故障率顯著上升,,每天頻繁停機排故,,累計排故時長相當于損失產(chǎn)能6000條/年。更讓人揪心的是,,煙包供料故障停機還涉及到多家其他用戶煙廠,,成為上海煙草機械有限責任公司面臨的緊迫難題,。
從數(shù)據(jù)中揪出“真兇”
領創(chuàng)QC小組勇于接下這個“燙手山芋”,這支由5名“90后”技術骨干組成的團隊,,用8個月時間,,以一枚成本僅2000元的傳感器,成功解決了該項問題,。這場“小革新”的背后正是上海煙機公司以創(chuàng)新引領高效的生動寫照,。
初到用戶煙廠處,領創(chuàng)QC小組組長湯鏇蓉立刻調取了2024年1至4月停機記錄,,對數(shù)據(jù)進行分析后發(fā)現(xiàn),,煙包供料故障占比達40.48%,而其中79.95%的故障源于螺旋提升器堵塞,。小組成員謝濤進一步拆解工藝流程發(fā)現(xiàn),,煙包從入口輸送帶進入螺旋提升器時,因回撤距離僅5毫米,,導致相鄰煙包間隙過大,,堆積擠壓引發(fā)堵塞。
一枚傳感器破局“5毫米難題”
領創(chuàng)QC小組將兩套方案擺上桌面:移動現(xiàn)有傳感器位置或新增獨立尋零傳感器,。前者零成本但風險高——可能引發(fā)對中相位偏差,;后者需2000元投入,卻能精準分離“尋零”與“對中”功能,。
經(jīng)過數(shù)十次的模擬試驗,,QC小組用散點圖驗證后者更具操作性:當回撤距離增至150毫米時,堵塞次數(shù)歸零,,且不影響其他傳感器功能,。
選型、繪制功能圖,、尋找安裝位置,、投產(chǎn)物料,、編寫程序,,為了早日排除故障,5名工程師并行工作,,以最大效率投入改進之中,。
2個月后的一天,代號32B9036的光電傳感器安裝到用戶煙廠車間的ZB416設備上,,這個巴掌大的裝置像給設備裝上“智慧之眼”,,讓煙包隊列始終保持緊湊。安裝首周,,煙包供料故障降到目標值,。用戶煙廠的擋車工老李盯著屏幕喃喃自語:“這‘小玩意’比老師傅的經(jīng)驗還管用,。”
2000元撬動大效益
經(jīng)過測算,,本次QC活動的經(jīng)濟效益令團隊感到振奮:設備的停機時間大幅度降低,,產(chǎn)量有了大幅提升。更深遠的影響是,,同樣的改進正在快速復制到多家其他用戶煙廠的包裝設備上,。此外,小組還將方案固化為企業(yè)標準——32B9036傳感器成為ZB416機組“出廠標配”,,從此螺旋提升器堵塞造成的煙包供料故障停機將成為回憶,。
對于QC小組來說,方法論的背后是上海煙機公司的精益密碼,?;赝リP歷程,領創(chuàng)QC小組的活動記錄寫滿細節(jié):82張數(shù)據(jù)表,、15版電氣圖,、37次現(xiàn)場驗證……“用數(shù)據(jù)說話、用工具決策”的理念貫穿始終,。
“我們不止在修機器,,更在踐行精益之路。國產(chǎn)設備的質量改進,,不能只靠簡單的復制,。”湯鏇蓉總結道,,“吃透底層邏輯,,用系統(tǒng)性思維思考,堅持PDCA思想,,才是我們的核心價值所在,。”
一場歷時8個月的攻關,、一枚成本2000元的傳感器的背后,,是一群青年工程師對“中國制造”的精益追求。上海煙機公司的創(chuàng)新文化,、持續(xù)改進的理念,,就藏在這些不起眼的小革新里,正在遍地開花,。